倍福总线端子在干冰膨胀烟丝线上的应用

摘要: 使用倍福总线端子系统,通过profibus-dp网络,改造旧的干冰膨胀烟丝生产线控制系统。改造后的控制系统充分利用了总线端子的优势,通过合理、优化的选型配置,达到了生产线控制要求,提高了设备运行效率及控制精度。

关键词:膨胀烟丝控制系统、profibus-dp、beckhoff总线端子

引言:一些卷烟厂原使用的干冰膨胀烟丝(diet--dry ice expanded tobacco)生产线的控制系统采用gem 80系列可编程控制器。由于原生产线电控系统配置陈旧、关键件(主要指plc,输入、输出模块等)老化,同时软件系统设计灵活性较差,监控界面不直观、友好等因素,致使控制系统无法适应生产线顺畅运行。因此控制系统需要更新,以提高生产效率及工艺参数控制精度。

一、系统总体设计思想及设计方案

根据原生产线使用的具体情况,必须为新系统量身定做先进可行的电控系统,因为一条生产线电控系统的设计是为机械设备及工艺服务的,但是控制系统的可靠与否将直接影响着工艺参数的控制精度。

如何在构建新型控制系统时,既能采用当今最新的计算机技术、信息技术、网络技术,而又能使原有设备充分利用、各设备接口连接通畅,是系统设计所考虑的要点之一。

另一个要点是控制系统在设计时能充分考虑经济实用性,即指良好的性能价格比。

根据施工现场的实际使用情况,本着先进性、可靠性、实用性、经济性的设计原则,确定新系统设计采用西门子公司s7-400系列plc,原控制面板上的指针式显示仪器|仪表及拨码开关全部改为触摸屏或操作员终端显示及控制。采用先进的现场总线和分布式控制技术,由上位机进行统一实时监控,使操作更加直观,系统更加灵活。采用集中监控方案,可最大限度的减少人为干预,提高各项工艺参数的控制精度,保持系统的稳定性,提高自动化程度。

考虑到干冰膨胀线控制系统要求较高安全性的特殊性,其对网络产品的性能要求较高,例如:通讯速度、通讯可靠性以及总线器件的稳定性等要求都较高,因此控制层与工艺段设备操作层之间的通讯采用profibus-dp 网络,该网络是一种经过优化的高速的通讯连接,它的设计专门为自动控制系统与分散的i/o设备级之间通讯使用,使用profibus-dp 可取代24v或4-20ma-p.htm" target="_blank" title="4-20ma货源和pdf资料">4-20ma 的并行信号传输。而现场总线产品的关键器件选用了德国beckhoff公司产品。

新型控制系统设计将原cp1,cp2,cp3控制系统全部淘汰,采用西门子公司s7系列plc与分布式远程i/o控制系统。同时应用工业以太网与监控机通讯,另外为增加网络传输速度与稳定性,远距离通讯采用光纤进行传送。整个车间的控制和管理系统网络结构共分为2层,即设备控制层和监控管理层,其示意图见下图所示的《网络结构图》。

二、控制范围及工艺简述

整个控制系统改造范围包括:

a、进料端 cp3

进料端设备从进料皮带开始到双速皮带机结束,包括喂料机、计量管、皮带、振槽、超级回潮筒、水分仪、寸动车、贮柜(fifo先进先出式,两组)、贮柜(对顶式,两组)、皮带秤、双速皮带机等设备。回潮筒要求出口水分控制精度。

b、冷端 cp1

冷端设备从往复皮带机开始到开松器结束,包括可逆皮带机、伸缩槽、左右传输槽、工艺罐加热器、过滤泵、空气压缩机(2台)、液压泵(2台)、co2补给泵、co2压缩机,co2干燥器、主制冷机、停机制冷机、冷却塔风机、冷却水泵、co2传输泵、贮存皮带机及开松器等设备。

c、热端 cp2

热端设备从电子皮带秤起到回潮筒后出料振槽结束,包括焚烧炉、电子皮带秤、废气风机、主工艺风机、进料气锁、出料气锁、旋风除尘气锁、带罩皮带机及回潮筒等设备。

三、beckhoff现场总线端子简介

德国倍福(beckhoff)公司是德国一家专业的自动化公司。其主要产品包括现场总线端子、高性能的工业计算机和控制面板及控制软件。

beckhoff公司的现场总线端子可支持目前市场上几乎所有的现场总线。高性能的各种总线端子可满足不同现场信号的要求,特别是其新推出的电机启动器端子kl8001,安装西门子的3rt10系列接触器构成全新的高性能电机启动器,可对5.5kw以下的电机实现完全的控制。它不仅具有其它电机启动器的由总线控制电机启动、停止和返回电机状态的功能,而且对电机具有很强的诊断、检测和保护功能。

beckhoff现场总线端子的主要特点是性价比高、质量可靠、结构紧凑、坚固耐用,而且安装和接线非常方便。

其特点如下:

1、控制电机的电流到9.9安培(旋转开关设置)。

2、实时的每相电流、电压测量;

3、有

  • 倍福总线端子在干冰膨胀烟丝线上的应用已关闭评论
    A+
发布日期:2019年07月02日  所属分类:参考设计