断路器大修油处理方式的改进分析

前言

sw3-110g型断路器结构简单、体积小、重量轻,用油量少,检修方便。检修时,常将断路器的油放入专用储油罐中,采用压力式滤油机,依靠滤油纸的吸附和过滤作用,除去油中的水分和杂质。这种过滤方式耗费时间长,所需滤油纸比较多,而且由于已过滤和未过滤的油不断混合,滤油效率极低。

2 问题的提出

安康供电局中sw3-110g型断路器有53台,根据规程规定和实际运行状况,每年有12台以上断路器要进行大修。检修中我们使用的专用油罐,将sw3-110g型断路器三相绝缘油放入油罐内,利用压力式滤油机,采用循环过滤法进行绝缘油处理。

采用这种方式进行绝缘油处理,每次大修断路器都需要将油罐随检修工器具一道搬运,装卸不便,劳动强度大,运输费用高。同时由于使用循环过滤法,使油达到合格水平耗费时间长,需要耗费大量的滤油纸,绝缘油损失多。另外,由于大修中,内部往往清洗不彻底、不干净,油罐中合格的绝缘油注入后,时常出现耐压不合格的现象,使检修工期延长,降低了工作效率,也不利于系统方式的灵活运行。我们对1996年至1999年4年间,因绝缘油处理不合格而延长检修工期的问题进行了统计分析,其主要原因见表1。
表1 绝缘油处理不合格统计分析表

主要原因
次数
所占比例

油罐内部锈蚀,不清洁

3

30%

断路器内部清洗不彻底,不干净

3

30%

滤油纸质量差,滤除效果差

2

20%

连续阴雨,绝缘油受潮

1

10%

绝缘油质严重老化

1

10%

从表1可以看出,专用储油罐因年度大修时间间隔长,存放环境不良,导致内部锈蚀,大修工作开始前,清洗不彻底。检修过程中,断路器内部未清洗干净,分别占30%,成为影响大修工期的主要原因。能否采用一种方法,不使用专用储油罐,又能对断路器内部进行彻底清洗,来提高我们在大修中绝缘油的处理效率?

3 油处理方式的改进

sw3-110g型断路器是y型结构,断路器中的油分成三部分,灭弧室内每相约30kg,灭弧室外包括三角形机构箱及支持瓷套,每相约120kg。灭弧室内外的绝缘油可通过铝帽内逆止阀和通气管孔连通。如果利用本体的y形结构作为储油罐,使绝缘油从断路器的放油阀流出,利用压力式滤油机的作用,让绝缘油在断路器内部循环;一方面可形成单向式的滤油方式,提高滤油效率;另一方面,由于绝缘油流在内部循环流动,对内部不易清洗的地方,可以起到冲刷作用,达到内部清洁的目的。从而可有效地解决大修过程中因绝缘油处理而延长工期的问题,如图1所示。

图1 绝缘油处理方式图

为实现上述绝缘油处理方式,需利用和压力式滤油机进油管相配套的圆管制作一个四通接头,滤油机进油管和四通接头连接,四通接头和断路器三相放油阀之间利用放油软管连接,组成滤油机的进油回路;同样,利用圆管制作一个七通接头,七通接头一端与滤油机出油管连接,另外用六根软管分别引至断路器的六个断口,软管一端装设阀门,便于控制流量,如图2所示。

(a) 四通接头示意图 (b) 七通接头示意图
图2 接头示意图

sw3-110g型断路器本体检修完毕后,将绝缘油注入断路器内,拧下铝帽内的通气管和逆止阀,按照上述连接方式连接好各个管路,开启滤油机,打开放油阀门,即可进行绝缘油的处理。这种处理方式,近似为单向式过滤法,与传统方式比较,可有效的缩短油处理时间,减少滤油纸用量。绝缘油在内部循环,可对各部件进行清洗,随着油温的升高,对内部各绝缘件也是一个干燥的过程。

4 效益分析

通过在实际中的试验发现,采用改进后的方式进行断路器检修,可省去专用油罐的运输,缩短滤油时间,减少滤油纸的用量,有效地降低了检修成本。如按年检修断路器12台计算,其经济效益对比见表2。

上表仅列出了直接降低的费用情况,另外采用这种方式,使检修工期和检修质量有了可靠的保证,减少了停电时数,提高了设备的利用率,也使整个电网的运行方式更加灵活和安全,其间接效益也十分明显。
表2 两种油处理方式经济效益对比表

项目
原用量
现用量
减少费用(元)

滤油纸
500张
300张
2400

油罐装卸及运输
2次/台

115200

绝缘油消耗量
30kg
18kg
1152

滤油机耗电量
200kw·h
100kw·h
569

人工工时费
6×7天
6×5天
4320

野外作业补助
6×7天
6×5天
1440

5 结束语

在状态检修和在线检测未大量应用之前,sw3-110g型断路器目前绝大部分仍采用定期检修方式,来保证安全可靠运行。采用改进后的油处理方式,对于提高供电可靠性和降低检修成本,无疑会起到积极的作用。

  • 断路器大修油处理方式的改进分析已关闭评论
    A+
发布日期:2019年07月02日  所属分类:参考设计